最近经常看到有夹具老铁
在夹具侠技术交流群中讨论产品改进的问题,
那么夹具侠今天就给大家看两个例子,
看看怎么节约产品耗材和改进加工品质。
一、夹具改进
产品分析,如图所示:
图1 产品尺寸图
图 2-1
图 2-2
图 2-3
图 2-4
我们可以分析得出,上面的夹具虽然效果很好,但是不够节约材料。要做到节约产品的材料,首先要从加工工艺开始。
之前的工艺:备料→铣削→线割→铣削
图 3
改进后决定在车床上加工。
三通加工工艺:热锻-车(去毛刺)→铣削
这种工艺不仅节约材料,
而且很适合量大产品加工。
但难点就是夹具怎么设计呢?
第一次设计的夹具是用四爪卡盘改装的,
由以下几个部分组成:
卡盘底座、2钳爪、硬爪、定位销,
如图4所示。
图 4
这个夹具在车床上加工2个还可以,
但是第3个开始两孔中间有偏差。
经分析:
定位销D4太小,磨损太快,
定位销很容易被甩出来,危险大!
所以夹具要重新设计。
图 5
如图5所示,夹具由基座、螺丝、压块、分度台组成。基座是带有锥度轴的弯板结构与车床主轴相连,刚度有保障。分度台上面有两垂直V型槽,定位准,下面轴与基座上孔配合,可以任意旋转。