产品未达到要求?客户不满意?

夹具侠
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最近经常看到有夹具老铁

在夹具侠技术交流群中讨论产品改进的问题,

那么夹具侠今天就给大家看两个例子,

看看怎么节约产品耗材和改进加工品质。

一、夹具改进

产品分析,如图所示:

产品未达到要求?客户不满意?

图1 产品尺寸图

产品未达到要求?客户不满意?

图 2-1

产品未达到要求?客户不满意?

图 2-2

产品未达到要求?客户不满意?

图 2-3

产品未达到要求?客户不满意?

图 2-4

我们可以分析得出,上面的夹具虽然效果很好,但是不够节约材料。要做到节约产品的材料,首先要从加工工艺开始。

之前的工艺:备料→铣削→线割→铣削

产品未达到要求?客户不满意?

图 3

改进后决定在车床上加工。

三通加工工艺:热锻-车(去毛刺)→铣削

这种工艺不仅节约材料,

而且很适合量大产品加工。

但难点就是夹具怎么设计呢?

第一次设计的夹具是用四爪卡盘改装的,

由以下几个部分组成:

卡盘底座、2钳爪、硬爪、定位销,

如图4所示。

产品未达到要求?客户不满意?

图 4

这个夹具在车床上加工2个还可以,

但是第3个开始两孔中间有偏差。

经分析:

定位销D4太小,磨损太快,

定位销很容易被甩出来,危险大!

所以夹具要重新设计。

产品未达到要求?客户不满意?

图 5

如图5所示,夹具由基座、螺丝、压块、分度台组成。基座是带有锥度轴的弯板结构与车床主轴相连,刚度有保障。分度台上面有两垂直V型槽,定位准,下面轴与基座上孔配合,可以任意旋转。

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